海思团队的这次参观意义重大,团队信心大增,设计方案更具体,分工更明确,所有人都踌躇满志的提出关于自己板块的具体思路。
第二天路阳便停止了生产线的运行,开始分拆设备,这次的升级改造主要分三个方向。
首先是镜头模组的升级,一台光刻机的镜头占据总成本的三至四成,现在使用的这台光刻机镜头组一共32枚镜片,直径1.2米,高2.3米,总重量接近1吨,上中下采用了三组结构对称的正负透镜组,负责分摊球差,平衡场曲,抵消畸变。
光刻机的镜片并非越多越好,光在每次透射或反射时,都会损失部分能量,镜片越多,对光源的能量损耗就越大。
能量损失可以通过加大光源功率弥补,但问题是镜片吸收的那部分能量会使镜片发热,且这些热量又都会集中在中部的镜片组,会导致曝光焦距和场曲的变化,影响光刻的良率。
为了解决发热的影响,光刻机镜头组必须配备热仿真效应和实时校准功能,根据照明条件、曝光计量以及光掩膜的透光度及时调整某些镜片的位置和形变,来进行校准和补偿。
所以中间的镜头组中,有几枚镜片是要能移动的,这无形又给镜头组增加了设计难度。
当初申城微电子在矫正主光轴的时候,简直就是噩梦级难度,花了近三年时间才完成。
如此珍贵的镜头组,还得给它外部配备水冷套装,内部配气冷套装。
于是这次镜头组改进方案就集中在减少镜片数量,再根据具体的数量设计中部镜头组,配备对应的热仿真效应与校准功能,同时还要设计全新的冷却系统,最终实现精度从90纳米提高到28纳米。
其次便是要根据镜头组来设计整套光学照明系统,这部分难度相对要低些,浸没式光刻的技术廖老那边已有对应的方案。
最后则是双工件台的设计,路阳的解决方案就是先让它动起来,通过系统来优化。
何洪年将带来团队分成了五个大组,第一组负责镜头组设计,第二组负责照明系统,第三组负责浸没式光刻技术,第四组负责双工件台,第五组负责硬件设备。
光刻机分拆后,五个大组分五天时间研究对应部件,第一轮参观结束给出对应的优化方案。
就在生产线暂停的第三天,季一楠终于带着朱易团队赶到苏硅半导体,路阳跟何洪年在会议室见到了对方团队。
“朱教授,早闻大名,您能过来帮忙解决了我们的大问题啊。”何洪年一改往日的严肃,握着朱易的手说道,这两天工件台方面可以说是完全没有进展。
朱易年纪比何洪年要小很多,正值45岁的的黄金时期,其创建的华卓工件,是华国第一家在双工件台技术上取得突破的企业,同时还兼任清大IC制造装备研究院副院长。
见何洪年如此热情,朱易也非常感动,毕竟海思这些年在国际上的声誉都是一次次硬仗打出来的。
“何总过誉了,小季找到我说华芯跟海思联合设计光刻机,需要我们的双工件台技术,华卓备感荣幸。”
季一楠笑着给朱易介绍道:“朱教授,这位就是我们华芯的董事长路阳。”